修建三峡工程时,日本故意提供4000吨劣质钢材,后来怎样了?
2000年,三峡大坝“主动脉”用的日本特种钢,被查出致命缺陷!
冲击韧性仅达标准七成,一旦用了,大坝核心就是颗定时炸弹。
面对“日本制造”的金字招牌和三峡紧迫的工期,两名中国检验员,敢说“不”吗?
本文陈述内容皆有可靠信息来源,赘述在文章结尾
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2000年5月的一个上午,湖北出入境检验检疫局驻三峡办事处的电话急促地响了起来。
电话那头,三峡国际招标公司的工作人员语气焦急:日本住友的钢板到货了,左岸电站施工急用,催着他们赶紧去检验。
检验员余良和王春来一接到消息,心里就咯噔一下。
这批钢不是普通钢材,是由日本三井物产代理、住友金属生产的高端特种钢。
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总合同4000吨,价值170多万美元。
眼前这第一批60块钢板,重达669吨,就值28万美元。
对当时正在抢工期的三峡工程来说,这批货说是“及时雨”,却也可能是“催命符”。
它们将要被制成引水钢管,成为大坝的“主动脉”。
一旦浇筑进混凝土,就再也无法更换,未来得常年承受几百亿立方米江水的巨大压力。
那时候选择进口日本钢材,也是无奈之举。
虽然当时中国钢产量已经是世界第一,但高端特种钢的技术还跟不上。
像真空除杂、精准控温这些关键技术,都掌握在日本和德国手里。
国内要自主研发,至少还得三五年,可三峡工期不等人,只好走国际招标。
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中方看中的,就是住友金属的技术实力和行业信誉。
第二天到了货场,日本住友的代表穿着西装,一脸自信。
那时候“日本制造”几乎是免检的代名词,他们自然底气十足。
初步检测下来,结果也确实不错。
钢板尺寸规矩,表面光滑,完全符合合同要求,日方代表脸上忍不住露出满意的表情。
可表面的光鲜之下,隐患却悄然潜伏。
谁也没想到,实验室里的物理性能检测爆出了大问题。
5块试样中,虽然屈服强度、抗拉强度和延伸性能都合格,但冲击韧性这一项却“翻了车”。
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4块试样严重不达标,有的数值只有标准的七成。
而且数据忽高忽低,稳定性很差,这跟日方提供的“全优”质检报告完全对不上。
消息传出去后,工地上和相关部门里都炸开了锅。
有人说,日本是钢铁强国,怎么可能出这种问题?
也有人怀疑,是不是我们的检测设备不行?
还有人提醒:要是误判耽误了工期,这责任谁担得起?
面对层层压力,两位检验员没有退缩。
余良和王春来商量了一夜,决定扩大抽样、全程录像、请监理监督。
把原来的5块试样增加到10块,而且全程录像,还请了工程监理在旁边盯着。
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就是要让整个检测过程公开透明,不留任何猫腻。
接下来的几天,两人干脆吃住在实验室。
白天盯着取样、检测的每一个环节,晚上就在宿舍里核对数据,生怕哪个步骤出疏漏。
检测结果出来的那天,两人拿着报告反复核对了三遍——还是不合格!
之前有人说“可能是抽样偏差”,这下彻底站不住脚了。
余良立即向上汇报,宜昌出入境检验检疫局也通知了三峡业主和日方,要求他们尽快处理。
可日方的反应,却出乎所有人的意料。
他们一口咬定自己是世界一流企业,生产的钢材绝对没问题。
不仅质疑中方的抽样方法不对,还说中方实验室的水平不够,甚至放话说不见到官方证书绝不派人。
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为了让结论更扎实,中方直接找了第三方权威机构——武汉钢铁研究所。
这可是业内公认的硬骨头,设备和资质都是国际认账的。
检验人员带着问题试样赶过去,几天后结果就出来了:3块试样的冲击韧性依旧不达标。
拿着第三方报告,中方正式出具了不合格证书。
这下日方终于慌了,赶紧派来一个庞大的谈判团队。
可第一次谈判,他们还是不认账,甚至撂下狠话:后面还有三千多吨货要到,中方要是因为检测“耽误”工期,根本负不起责任。
一些不明真相的媒体也跟着起哄,说检验部门在故意拖进度。
可压力越大,中方的立场越坚定。
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工作人员提出第三次检测方案:中日双方共同抽样,在武钢实验室由专家组全程监督。
日方没理由推脱,只能硬着头皮同意。
7月4日,最终报告送到宜昌,白纸黑字写得明白:检验过程合规,不合格结论没问题。
三次检测,一次比一次严,实打实的数据,让日方的狡辩彻底没了立足之地。
在铁一般的事实面前,日方终于松了口,承认是因为使用了不成熟的新工艺,才导致钢材质量失控。
更让人愤怒的是,他们出厂时的检测数据,都是人为修改过的。
说白了,他们就是把三峡工程当成了新技术的“试验场”,根本没把大坝的安全当回事。
最终,日方全盘接受中方条件:首批60块钢板全部退回,运费自担,还要赔偿工期损失。
后续日方再供货,必须让中方人员进驻工厂,从炼钢到轧制的每个环节都要在监督下进行。
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而那批劣质钢板,最后也没能派上用场,回炉变成了废铁。
这场钢材风波带来的影响,远不止解决了一次质量纠纷。
最直接的是,很多人心中日本制造绝对可靠的神话破灭了。
2017年,日本神户制钢被曝出数据造假长达十年,波及波音、丰田等500多家企业。
这说明了,他们的违规行为从2007年就开始了,而这离三峡钢材事件才过去了七年。
可见日本钢铁行业的造假不是偶然,而是长期存在的痼疾。
对中国而言,这场危机更像是一次倒逼成长的催化剂。
大家彻底明白,核心技术靠买是靠不住的,必须自己掌握。
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国家很快修订了重大工程进口物资的管理办法,把多轮抽检、第三方复核、全程录像这些做法定为硬性规定。
技术攻关也按下了快进键,科研人员瞄准三峡标准,全力突破真空除杂、精准控温等关键技术。
到2003年,国产特种钢终于研制成功,不仅性能达标,稳定性还超过了日本住友的同类产品。
中国在高端特种钢领域,实现了从依赖进口到自主可控的跨越。
更深远的改变,是大家对“质量”的看法变了。
以前不少人觉得“外国名牌就是好”,哪怕价格贵也愿意买。
从这之后,越来越多的人明白,再响的牌子也不如实实在在的检测数据可靠。
如今,三峡大坝已经安全运行二十多年。
不管是汛期拦洪保护下游,还是发电输送到千家万户,都成了中国实力的象征。
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但很少有人知道,在这座大坝背后,有余良、王春来这样一群检验人员的坚守。
是他们在实验室里的不眠之夜,是他们顶住压力、死磕数据的执着,才拦住了那批问题钢材,守住了大坝的安全底线。
他们没有惊天动地的壮举,只是在平凡岗位上,用专业和责任打赢了一场无声的保卫战。
国家的安全底线,正是由这一个个平凡而伟大的“较真”守护下来的。
三峡钢材事件印证了:国家工程的安全底线,靠的是平凡岗位上的专业坚守;民族工业的崛起之路,唯有攥紧自主创新的钥匙。
参考文献:
1.中国网:《日本钢铁造假惊人险坑了三峡工程对日日闻回顾》2017-10-17
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2.每日经济新闻:《日本第三大钢企被曝造假10年问题产品用于丰田、三菱等200家日企》2017-10-10
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