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氧化铁废水处理案例:某电子元件厂含铁废水治理工程
项目背景
华东地区某专业电子元件制造企业,主要生产电感、变压器等磁性元件,其生产废水含有大量氧化铁颗粒。随着企业产能扩大,原有废水处理系统超负荷运行,当地环保部门要求限期整改。该项目于2019年立项,处理规模为500吨/天,采用模块化设计,占地仅300平方米,特别适合厂区空间有限的情况。
废水成分及来源
该厂废水主要来自三个环节:一是磁芯研磨废水,含有微米级氧化铁颗粒;二是电镀前处理废水,含少量铁离子;三是设备清洗废水。混合后废水特征为:总铁200-400mg/L(主要为Fe2O3),SS300-500mg/L,pH6.5-7.5,油类10-20mg/L,不含重金属但COD偏高(300-500mg/L),废水可生化性差(BOD5/COD<0.2)。
处理工艺流程
针对废水特性,设计采用了"物化处理+膜分离"的创新工艺:
混凝气浮单元
:投加PAC(200-300mg/L)和PAM(1-2mg/L),去除胶体态氧化铁和油类。
催化氧化塔
:采用臭氧-双氧水联合氧化,分解难降解有机物,提高可生化性。
MBR膜生物反应器
:内置中空纤维超滤膜(孔径0.1μm),污泥浓度维持8-10g/L。
活性炭过滤器
:作为保安过滤器,确保出水水质稳定。
污泥处理
:气浮污泥和剩余活性污泥混合后经离心脱水(含水率≤75%)。
该工艺创新点在于将传统沉淀改为气浮,更适合微细氧化铁颗粒去除;MBR替代二沉池,节省占地且出水更优;PLC全自动控制,仅需1人兼职管理。
处理效果与运行情况
系统调试三个月后达到设计指标,出水总铁<0.3mg/L,SS<5mg/L,COD<50mg/L,油类<1mg/L,优于《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)要求。处理后的水30%回用于生产,其余达标排放。项目总投资450万元,运行成本约2.8元/吨水(含膜更换费用),但每年可节约自来水费用约25万元,减少排污费15万元。特别值得一提的是,MBR工艺对氧化铁颗粒的截留率高达99.9%,解决了传统工艺难以去除微细颗粒的难题。
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