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案例:电子元件厂有机废气治理项目
项目背景
华北某电子元器件制造企业主要生产电容器和电阻器,其化成车间在烘干、固化过程中产生大量有机废气。由于原有活性炭吸附装置效率低下,2019年进行废气处理系统升级,总投资950万元。
废气成分及来源
废气主要来源于:
环氧树脂固化过程:产生苯系物(苯、甲苯、二甲苯)
溶剂型油墨烘干:产生乙酸乙酯、异丙醇等酯类、醇类物质
塑料件热成型:产生非甲烷总烃
废气特点为低浓度(200-400mg/m³)、大风量(80000m³/h)、成分复杂(10余种VOCs)、间歇性排放。
处理工艺流程
采用"沸石转轮浓缩+CO催化氧化"组合工艺:
预处理
:袋式过滤器去除颗粒物,冷却盘管将废气温度从80℃降至40℃。
浓缩单元
:直径4.5m的沸石转轮,浓缩比12:1,将废气浓度提升至2500-4000mg/m³。
催化氧化
:CO系统(催化氧化炉)设置280℃工作温度,贵金属催化剂,换热效率≥75%。
热能回收
:设置气-气换热器,回收的热量用于车间供暖,年节省蒸汽费用约45万元。
最终效果
经6个月运行监测:
总VOCs排放浓度<15mg/m³,去除率>97%
苯系物排放浓度<2mg/m³
催化剂使用寿命达4年以上
系统电耗比传统RTO降低40%
废气排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值要求。该项目成为当地电子行业废气治理示范工程,接待参观学习20余批次。
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