案例:某大型制药企业叶酸生产废气治理项目
项目背景
某国内知名制药企业位于华东地区的叶酸生产基地,年产量达到5000吨,在生产过程中产生大量含有机溶剂和酸性气体的废气。随着环保标准的日益严格,企业原有简单的废气处理设施已无法满足最新排放要求,急需升级改造废气处理系统。
废气成分及来源
该企业叶酸生产废气主要来源于三个环节:
合成工段废气
:主要含二氯甲烷、甲醇、乙酸乙酯等有机溶剂,浓度范围200-1500mg/m³
酸化结晶废气
:含氯化氢气体和微量有机酸,pH值1-
干燥包装废气
:含粉尘和少量挥发性有机物,颗粒物浓度80-200mg/m³
废气总风量约为35,000m³/h,温度在25-45℃之间波动,具有成分复杂、浓度波动大、含腐蚀性气体等特点。
处理工艺流程
针对废气特性,设计采用了"预处理+生物滴滤+活性炭吸附"的组合工艺:
预处理系统
酸碱喷淋塔:采用两级喷淋,第一级NaOH溶液中和酸性气体,第二级清水洗涤
气液分离器:去除废气中夹带的液滴
废气均化箱:平衡废气浓度和流量波动
生物滴滤系统
填料塔高度8m,直径4.5m,填料为特殊结构的塑料环
培养针对二氯甲烷和甲醇降解的特效菌种
循环液pH控制在6.5-7.5,温度维持在20-30℃
活性炭吸附系统
两组并联的活性炭吸附罐,每罐装填4吨椰壳活性炭
设计空速为0.3m/s,停留时间2.5秒
在线浓度监测触发自动切换和再生程序
辅助系统
引风机:变频控制,风量可调范围20,000-40,000m³/h
在线监测:实时监测非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物等指标
最终效果
系统运行稳定后,经当地环境监测站检测:
非甲烷总烃排放浓度:<15mg/m³(设计值≤50mg/m³)
氯化氢排放浓度:<2mg/m³(设计值≤30mg/m³)
颗粒物排放浓度:<5mg/m³(设计值≤20mg/m³)
废气处理总效率达到98.7%
年减排VOCs约320吨,氯化氢约85吨
项目总投资约650万元,运行成本约1.2元/m³废气,获得当地环保部门的高度认可,并作为示范项目在行业内推广
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