法士特集团动二车间积极响应集团公司“开源节流降本增效,勤俭节约过紧日子”号召,主动作为,勇于创新,对宝鸡厂区锅炉房蒸汽锅炉原始设计进行节能改造,实现了能源的高效循环利用,为企业节能减排和成本控制作出新贡献。
长期以来,该锅炉房蒸汽锅炉在运作过程中,将大量90℃高碱度污水直接排放至降温池后废弃,这一现象不仅造成了热能与水资源的浪费,也触动了车间干部员工的心弦。他们目睹此景,深感痛心,决心要改变这一现状,让每一份能源都能发挥最大效用。
车间迅速组织锅炉技术员、管道技术员等骨干力量,组成专项整改小组,深入现场勘查,经过反复研讨与细致分析,最终制定出科学合理的改造方案。该方案通过优化排污管网布局,创新性地实现了蒸汽锅炉高碱度污水向热水锅炉的供能转换,成功替代了部分原需使用的20℃低温软化水,实现了热能和水资源的双重回收,显著降低了天然气消耗。
经过一个多月的紧张施工,改造项目从图纸策划开始到管道切割、焊接再到气压测试,顺利竣工并投入运行。据测算,在采暖季生产3万吨蒸汽的条件下,该改造项目可节约天然气约1.5万立方米,经济效益与环境效益显著。此外,改造后的排污管道布局更加合理,地上架设部分便于日常维护,地下部分则采用不锈钢材质,有效解决了原管道易锈蚀泄漏的问题,进一步提升了供暖质量与设备使用寿命。
此次锅炉改造的成功实施,充分展现了企业在节能降耗领域的创新能力与实践成果。未来,法士特集团将继续秉承绿色发展理念,深挖节能降耗潜力,持续推动技术改造与升级,以实际行动为企业高质量发展贡献力量。
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