近期,长庆致密气开发示范区再传捷报——顺利完井的靖*井,以4118米的水平段长度刷新了该区7月22日创造的3321米中国陆上气田最长水平段纪录,并以7388米再度刷新了长庆气区的最深钻井纪录。水平井开发是提高单井产量、推进提质增效、保护生态环境的重要手段,但超长水平段水平井施工存在一系列难题。为了解决开发难题,长庆油田充分集成地质、地震、测井、工程多学科优势技术,集中专家骨干进行重点攻关,详细编制了从井位部署、施工方案、随钻导向等设计方案。运用旋转导向系统、漂浮接箍、窄间隙固井水泥浆添加材料等技术创新成果,确保了超长水平井顺利完成。
长庆油田公司油气工艺研究院坚持“面向生产、贴近生产、服务生产”,建立集中+分散相结合的支撑模式,每年选派100余名技术骨干常驻生产一线,设计方案5000余井次,现场服务上千井次,实现对油田公司勘探评价、产能建设、致密油气、万口油井、千口气井等重点项目组及油气生产单位的技术支撑全覆盖,为长庆油田持续上产发挥了重要作用。
50年来,油气工艺技术系统瞄准油气田开发面临的技术“瓶颈”,以提速、提效、提产为目标,加大自主创新,攻关形成了一大批科技利器,在集团公司上游板块科研单位中靠前。在工艺技术领域先后获集团公司技术利器4项,分别是水力喷射压裂技术、套管滑套压裂技术、DMS可溶球座压裂工具、EM30滑溜水压裂液;获集团公司自主创新重要产品17件,近三年累计应用2万余井次。
长庆油田紧密围绕勘探增储、稳产上产、智能油田建设及提质增效技术需求,以提高单井产量、提高施工效率、提高采收率、降低投资成本为目标,不断强化油气工艺技术攻关研究与现场试验工作,攻克关键瓶颈技术,长庆低渗透油气田特色钻采工艺技术体系逐步形成。钻井工程机械钻速不断提升,钻井周期持续缩短。压裂工程水平井压裂段数、压裂裂缝密度持续增加,改造强度渐进式提高;采油工艺机采指标持续向好,呈现“三升、两稳、一降”良好态势。采气工艺采气时率、排水采气措施有效率、缓蚀剂加注完成率、气井完好率、阴极保护有效率等主要采气工艺指标不断提升。形成了鄂尔多斯盆地油气工艺技术系列(提高单井产量、油气田稳产、钻采配套、数字化、安全环保)二十二项关键技术,在油气田生产建设中得到规模推广,取得了较好的经济效益和社会效应。
长庆油田打造“三维水平井优快钻技术”保障油田快速建产。为适应油田快速建产需求,油田初步形成强化钻井参数、加强工具配套、优化钻井液体系、大井组整体设计等四项提速提效主体技术措施。以致密气钻井、页岩油钻井为代表,大幅度提高了钻井能力,页岩油水平井最短钻井周期9.88天,最长水平段长4118米,两项指标均创造了国内新纪录。并以7388米再度刷新了长庆气区的最深钻井纪录。
水平井开发是提高单井产量、推进提质增效、保护生态环境的重要手段。油田瞄准地下油层发育情况,合理优化水平井井距,采用多层系立体布井技术,最大限度提高平台井数和储量动用。仅此一项,百万吨产能节约土地1400亩。正在建设的国内陆上页岩油最大水平井平台——长庆陇东华H60平台,以探索大井丛效益建产模式为目的,开展“超小井场、超大井丛”钻井技术攻关和平行最大主应力方向水平井布井试验,在一个平台上部署22口水平井,是长庆油田实现“多井低产”到“少井高产”转变的典型代表。
打造“丛式钻井技术、丛式采油技术”实现了油田从“多井低产”到“少井高产”转变。鄂尔多斯盆地油气资源丰富,但油气藏具有典型的“三低”(低渗、低压、低丰度)特性,勘探开发属于世界级难题。由于储层致密、物性差,导致单井产量低,多井低产一直制约着气田高质量发展。针对黄土塬地貌特征,长庆油田探索形成了黄土塬地貌工厂化作业新模式,推广“多层系、立体式、小井场、大井丛”的开发理念,大幅提高了作业效率,并且节约用地用水。以白**大井丛定向井平台为例:通过优化井场布置、高效作业技术、技术共享、钻井液重复利用等措施,实施大斜度井32口,平均钻井周期由15.7天下降至8.9天。实施定向井41口,钻井周期由6.4天下降至5天。平台建井周期(171天)较前期缩短60%,减少井场及道路征地74亩,提速提效显著。
打造“老油气田措施挖潜技术系列”为稳产上产提供重要支撑。数万口老油气井是长庆油田稳产上产的基础。自然递减是油田开发避不开的规律。如果按油田10%、气田20%的递减速度计算,维持5000万吨油气田稳产,意味着每年要额外找到上千万吨产能来弥补缺口。可以说,油气生产犹如逆水行舟,不进则退。油田大力开展多单位联合研究、多专业一体化运行、多技术集成应用,组织万口油井、千口气井评价挖潜工程复产效果显著,低产油井治理技术有力支撑措施增产。老井侧钻技术为剩余油气挖潜提供新方向,套损井防治技术规模应用有效遏制套损高发,排水采气技术强力支撑了气田稳产。
油田老油气井侧钻水平井技术试验取得突破,攻关形成侧钻小井眼固井完井+分段压裂改造为主体技术的侧钻水平井技术,已试验6口,日单井产量3.67吨,达到定向井的2.5倍;气田扩大试验侧钻水平井+裸眼封隔器分段压裂技术,已完钻20口,水平段长度由689增加到770m,钻井周期59.7下降34.7天,投产井日产2.9万方/天,较前期上升20%。智能油气水井技术持续攻关,智能间开技术得到推广,已应用600余口井,实现了“无人化”运行,泵效由20.5%提升到41.7%,单井日均节电23度。
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