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(紧接上期)
3.5 并条工序
并条工艺配置对成纱条干均匀度的影响是非常显著的,尤其对提高纤维的伸直平行度,故采取重加压、大隔距、大牵伸、轻定量的工艺配置能更好地提高熟条质量。
高支纱的生产熟条定量较轻,在加压不足、皮辊硬度较大的情况下极易恶化条干,故采用硬度72度的漆处理胶辊,压力调为0.3MPA,同时进一步减小喇叭口直径为2.2mm,提高棉条的紧密度,减少粗纱机后高架断条,定量轻、马值小的棉条极其柔弱,易在并条压辊与圈条盘入口处形成拥堵,对质量、效率影响较大。通过加工∅23皮带轮进一步提高圈条盘速度,增加了棉条在圈条斜管的下行力,减少棉条拥堵。
对前胶辊及前罗拉偏心、中凹、弯曲、前罗拉断裂、前胶辊套筒与芯子不配套、且胶辊中凹、后罗拉悬空进行检查校正,进一步降低各罗拉钳口不稳定性,防止机械波的产生。同时达到极限的定量会造成自调匀整的不稳定性,故用轻定量的棉条对自调匀整重新进行调校,具体工艺参数如下:
表9 并条主要工艺参数
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采用以上工艺后,末并重量不匀率控制在0.35%以内,条干不匀率控制在3%以内。
3.6 粗纱工序
粗纱机的主要作用除牵伸、加捻外,还有改善内部纤维伸直度及纱条结构的作用。因为并条纤维伸直度最高可达87%,余下要靠粗纱工艺去解决,以达到纤维伸直度90%~93%,这样有利于成纱条干均匀度。如何达到粗纱内部伸直度我们采取如下措施:
(1)按照SKF摇架粗纱牵伸工艺:粗纱机牵伸机构前区隔距不能太小,前区较大隔距,纤维间有摩擦产生“自控”作用,经试验我们采用前区罗拉中心距为52mm,同时粗纱机预牵伸区不允许出现有效牵伸,预牵伸的作用使棉条中的纤维伸直,使须条产生轻微的张力,然后以平行状态连续不断地通过上下胶圈之间,经试验我们采用后区罗拉中心距为76.5mm,同时采用集中前区牵伸的办法,后区牵伸倍数采用1.17倍。
(2)进一步降低粗纱重量不匀率,因为粗纱条干虽好,如果重量不匀率高,则对细纱条干、单纱强力不匀等指标不利。故我们采用“重加压、小张力牵伸、较大粗纱捻度”的工艺原则,减少意外牵伸,鉴于高支纱粗纱定量较小、纤维较细、纱条较细的原因,采用大漆处理胶辊或表面不处理高弹性优质胶辊,来稳定控制,防止吐硬头现象。
(3)粗纱工序由于定量太轻,牵伸倍数太大,达到16倍,超过设备自身配置,为减小后区牵伸倍数,提高粗纱条干均匀度和成纱质量,我们自行加工轻重牙轮,改变工艺传动,有效地解决了粗纱牵伸问题,进而把粗纱定量降低到1.3克/10m。
粗纱重量不匀率控制在0.7%以内,条干不匀率控制在4.0%以内。
3.7 细纱工序
因为G93COMNE330纱支较高。纱体较细导致纱线横截面内的纤维根数较少,纱线强力较低易于断头。鉴于这种情况我们选择在采用加装紧密纺装置的FA506型细纱机进行生产。因为该机型车面到龙筋的断面距离较短,纺纱张力较小,不易形成张力突变产生断头。不仅如此,我们还在以下方面进行工艺改进:
(1)FA506型细纱机上加装紧密纺装置,并对牵伸系统进行改造,加工94/26的捻接牙轮以适应大牵伸的要求。由于细纱纱支330支,细纱牵伸倍数达80倍,因此对细纱机要求较高,我们采用马佐里多台阶专利下销,带单压力棒加长型上销,集聚胶辊和牵伸胶辊间配置的牵伸倍数为1.06倍,成纱条干均匀度得到较大幅度的改善,采用变频集体吸风装置,保证了每个负压槽的负压都达到0.27MPA的工艺要求,喇叭口居中调整,这样保证须条都在负压槽内,保证了成纱毛羽少且稳定,又延长胶辊的使用寿命,停掉吹吸风装置,避免吹断头。采用进口钢领、钢丝圈,定期做好网格圈的清洁工作,这样可以减少成纱棉结和纱疵。
(2)对摇架压力进行调整:高弹低硬度胶辊是提高纺纱质量的关键,随着摇架压力的增加,握持力最小值及平均值都会显著增加,而握持力不匀率降低,经试验采用63度胶辊,采用适度的重加压,可进一步改善纺纱效果。对COMNE330支摇架压力进行试验改进:
表10 不同摇架压力对成纱质量的影响
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由上表可看出摇架压力180N适合于高弹低硬度胶辊的使用,质量指标较好。
(3)对导纱动程进行试验改进:对特高支纱而言导纱动程不仅会造成断头、机物料消耗的增加,而且也会使员工的劳动强度增加。同时,这个参数对成纱毛羽的影响也不容忽视。
表11 导纱动程对成纱质量的影响
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由以上试验数据可以看出在导纱动程为4mm时千锭时断头、毛羽指数都是最好的,但皮辊更换周期较短,消耗较大。特高支纱要以生活好做为前提,故我们选用4mm的导纱动程进行生产。
(4)钢领直径的试验:纲领直径的大小直接影响钢丝圈的运行速度、产生张力突变形成断头的几率,过小生产效率较低,员工劳动强度较大,过大钢丝圈运行不稳定,张力突变形成断头的几率增加,故我们使用三种纲领进行试验:
表12 钢领直径对细纱断头和毛羽的影响
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虽然32mm的纲领直径纱穗的卷装量降低,员工劳动强度加大,但其生活好做,质量指标较好,仍然是生产上的最佳选择。
(5)钢领板速度调整:COMNE330超细纱最关键的一点就是断头,为了减少张力突变,减少纲领板突然换向带来的张力波动形成断头,我们对纲领板往复速度进行试验:
表13 钢领板速度对细纱断头的影响
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经试验我们换用42/80的高低牙,把纲领板速度降到最低,此时断头较少。
(6)设备整机:细纱工序是决定成纱质量的关键工序,故为减少接头弱环降低断头的产生,做到优质高产降低风箱花,我们上机前进行设备整机,具体措施如下:
表14 细纱整机项目
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(7)细纱运转操作方面:
表15 加强细纱运转操作的措施
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3.8 蒸纱工序
为保证单纱强力,减少断头G93COMNE330单纱捻度设置达到临界值,故其捻缩较大,从外观上看小辫纱较多,自络回倒时不但效率太低而且回倒过的纱仍有鼻纱存在,故需要存放定型或蒸纱定型来解决小辫纱问题,鉴于这种情况我们实施两种方案:
第一种方案把纱放置72小时进行定捻后测试定捻效率,经过检测单纱定捻效率达到50%,不能达到客户80%的要求。
第二种方案:我们在保证纤维不受损伤的情况下对蒸纱温度、蒸纱时间、气压、抽真空时间进行试验,经过多次调整最终确定两个循环工艺,经测定定捻效率达到87%,无小辫纱产生,具体工艺如下:
表16 蒸纱工艺
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3.9 自动络筒工序
络筒工序的主要任务就是在保证成形良好的前提下实现质量的稳定,但对超细纱而言这仅仅是前奏,关键点还要看接头质量,因为G93COMNE330支纱线横截面的纤维根数只有10几根,要想接头外观好、不形成纱疵且接头强力达到原纱强力的80%以上并非易事。故我们为保证接头强力首先选用水捻接头,同时对加捻气压、加捻时间、退捻气压进行试验调整:
表17 捻接工艺对接头质量的影响
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根据试验我们选用方案二的捻接参数进行生产,又因纱支细易断头的特点,我们采用略偏低的络筒速度,把槽筒速度设置在300m/min,并对槽筒、清纱器等纺纱通道进行彻底清洁,更换退捻管内的小齿条使纱线退捻充分且降低一档清纱器隔距,进一步降低了筒纱棉结的增长率。同时对工艺参数重新进行设定:棉结550%,短粗220%×2.5cm,长粗:130%×50cm,长细一 250%×50cm,因为客户对该品种要求保白,故我们对异纤清除参数进行加严设定。
4、环境控制
G93COMNE330超高支纱对环境的要求是非常严格的,因为合适的温湿度是保证成纱质量、生活难易的前提条件,尤其是G93棉马值小、纤维细度细且含杂高。湿度大,纤维强力大,纱线不易断裂,生活好做,但杂质不易排除,形成纱面黑点。怎样在提高强力与排除杂质之间取得平衡,经过多次试验,我们对各个工序的温湿度进行调整如下:
表18 温湿度控制要求
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5、结束语
用G93原料代替G45,并运用一次精梳进行生产,首先要严格检验,全面掌握原料特性,根据纺纱质量要求合理配棉,超细纱采用一次精梳进行生产,其轻定量、小卷装、慢速度的工艺设计、设备精细化管理及调整是实现正常纺纱的基础。采用一次精梳时对半成品的工艺要求要比正常工艺时更高,质量更严。马值小的纤维经过精梳后纱条内纤维“三度”会更好,纱条因此会变得“散、脆”,所以在生产过程中精梳条、熟条、粗纱表面要尽量避免摩擦、碰撞形成毛条,要把人为造成纱疵的因素降到最低。
作者:归玉成(山东聊城大生纺织有限公司)
编辑:中国纱线网,转载请注明出处
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