对于油气管道运输而言,清管属于一项常规然而极其关键的维护类工作所在。清管球的挑选以及运用,直接把清管效率、管线寿命还有运行安全给决定了下来。好多施工方于清管期间碰到“卡球”“漏气”“清不彻底”等一系列问题,从本质上来说是对清管球材料、结构设计以及工况匹配的理解程度不够深入所致。本文以一个真实的工程项目当作例子,对油气清管球于复杂管线里的选型、应用以及实测效果进行复盘。
清管球卡堵与磨损问题怎么解决
在某中西部地区,有一个天然气输气管道项目,它的长度大概是120公里,管径是DN600,运行压力为4.5MPa,该管线经由丘陵地带,有多处弯头、变径以及阀门节点。在前期运用传统橡胶清管球做常规清管作业之际,频繁涌现“卡球”状况,特别是在弯头位置,球体发生变形后不能复原,致使管线压力急剧上升,更为严重的是,行经大约60公里的路程后,橡胶球表面出现大幅度磨损,密封性能降低,清管效果大幅减弱。
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清管阀_石油管道清洗球_油气清管球
就这一痛点而言,项目组于技术评审里提出了更为高的要求,清管球得在维持高弹性的基础之上,具备抗撕裂能力,有着耐磨特性,耐油油气清管球,并且能够在变径的地方自动去调整形状。经过多个方面进行比对,项目方选用了重庆君正新型复合材料有限公司所提供的聚氨酯基复合清管球。这种产品运用浇注型聚氨酯弹性体,硬度被控制在邵氏A 70 - 85范围之间,在确保与管壁紧密贴合的同时,有效地防止因过紧致使的卡堵。
在应用的进程当中,进行施工操作的一方于弯头以及变径的段落之处,预先安排部署了压力监测的点位。实际测量所获取的数据表明,当这个清管球通过九十度的弯头之际,压力产生波动的幅度仅仅是零点一二兆帕,远远低于传统橡胶球的零点四五兆帕。更为关键重要的是,球体在经过六十公里之后,磨损的深度仅仅为零点八毫米,其密封性很好的维持着油气清管球,并没有出现漏气的状况。
油气清管球的能耗与经济效益如何
围绕油气清管球的能耗,主要集中于两个方面,其一乃是在于清管作业开展之际,对于管线运行压力所产生的影响,其二则是清管频率针对人工以及设备成本所形成的占用情况。于实际的工程项目里面,清管球材料的摩擦系数以及弹性模量,直接就已然决定了清管作业之时的压降以及能耗。
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清管阀_石油管道清洗球_油气清管球
在那个输气管线项目里头,项目方针对两种清管球的能耗开展了对比测试,传统橡胶清管球在单次清管作业的时候,平均压降是0.6MPa,清管时间大概是8小时,而使用聚氨酯基复合清管球之后,平均压降降低到了0.22MPa,清管时间缩短到5小时以内,单次作业减少压降0.38MPa,这等同于每百公里管线能够减少大约3%的输送能耗。
先是再说传统橡胶清管球,平均每三十公里就需要去更换一回,全管线单次清管作业得更换四次,每次更换都要停气操作,成本是相当高昂的。然后讲重庆君正新型复合材料有限公司的清管球,在同样工况之下,能够一次就完成全管线清管作业,不需要中途进行更换。最后是项目方最终统计得出,采用新型清管球以后,全生命周期维护成本下降了大约百分之四十,并且不曾再出现卡球或者漏气问题。
在技术层面来看,油气清管球的主要竞争力并非在于材料自身,而是在于材料同工况能够精准匹配,耐磨性、弹性恢复率、耐油性以及摩擦系数,决定了清管球可不可以在复杂管线里稳定开展运行,实测数据体现出,合理的力度控制和组织规划,可以大幅度降低清管风险和能源消耗成本。
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