本文转自:人民网-上海频道
人工智能应用场景系列报道
AI有用|“AI高炉”,如何让钢铁生产低碳、高效?
人民网记者 马作鹏
作为钢铁生产核心工序,高炉占生产总成本的70%左右,其长期稳定运行直接关系企业盈利状况。
高炉占钢铁生产总成本的70%左右,占生产过程中60%以上的碳排放。炉内温度每减少10摄氏度的波动,每吨铁水就能少消耗1千克焦炭,成本可降低3元。这意味着,一旦能够精准控制炉温,将为钢铁企业带来巨大的经济效益和环保效益。
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使用AI“大脑”的宝钢股份宝山基地2号高炉。受访单位供图
2026年4月3日,随着宝钢股份宝山基地炼铁控制中心内,全球首座AI智慧高炉正式出铁。这是近年来宝钢股份引入AI技术构建大模型,逐步解决精准预测炉温的难题,为钢铁行业智能化转型提供了“经验变数据、模糊变精准”的实践方案。
技术进步背后的思考
在宝钢股份宝山基地控制中心的大屏幕上,远处2号高炉出铁口,炽热铁水翻涌、铁花四溅。
这一寻常工业场景的背后,却隐藏着一场触及生产核心的产业革命。从古代手工冶铁,到近代机械化高炉,再到如今AI智能掌炉,炼铁技术的每一次跨越,都标注着工业文明的进步。
据介绍,长期以来,高炉生产高度依赖经验判断。在传统生产模式下,老师傅们需要透过一个直径仅有2厘米的滤镜,查看炉内的火焰颜色和煤流状态去综合判断温度。正如一位老工人所说,老师傅们需要凭经验观察风口和铁水状态,以此来判断炉温,就像老中医“望闻问切”。
这种高度依赖人工经验的模式还有诸多痛点:炉内状态看不清、操作反馈跟不上、连锁反应控不住、经验传承传不下。高炉内部参数超过2万个且相互关联,如同蛛网;一个操作指令的反馈需要若干小时的滞后时间;数据粒度不一,时空特征复杂。
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以往,高炉生产高度依赖经验判断。受访单位供图
随着这座“会思考”的2号高炉投入运行,它把“老师傅”几十年练就的“手感”与大数据、云计算深度融合,不仅让原本难以窥探的炉内“黑箱”变得透明,还能预测未来2小时的炉温趋势,并自动给出调整指令,实现高炉运行的智能化控制。
中国宝武宝钢股份总经理刘宝军介绍,“炉内反应温度可达2300多摄氏度,几乎没有检测设备可以伸进去观察内部发生了什么。但通过大模型,工程师们把十余年来,企业通过积累原料、烧结、炼焦、高炉等多个工序的大量数据,深度治理后,在不同产品、工序上予以模型辅助,由易而难、循序渐进,最终形成高炉模型。”
AI赋能生产方式创新
数据显示,项目核心模型预测命中率与控制采纳率均超过90%,炉热控制精度与铁水质量稳定性显著提高,燃料消耗持续下降,单座高炉实现降本增效与低碳减排双重目标。
宝钢股份炼铁厂厂长张代华介绍,目前,该模型对2小时后铁水温度和硅素的预测命中率均超过90%,已实现全自动闭环控制。模型投用后炉况稳定顺行,炉温稳定,高炉燃料比下降2公斤/吨铁水,碳排放减少约5公斤/吨铁水,单座高炉年降本超千万元。
简而言之,智慧高炉的核心突破在于,实现了从“经验驱动”到“数据驱动”、从“被动应对”到“主动预测”的转变。
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钢铁生产,有了智能监测平台精准预测。受访单位供图
高炉大模型以华为盘古大模型为基础,涉及2万个数据颗粒度不一的高炉参数,研发团队将图片、声音、事件等不同结构数据“翻译”成模型能理解的语言,构建起任意两个数据之间的关系。
该模型每10分钟可进行一次预测,从“被动响应”向“主动预测与调控”转变,就像给钢铁制造装上了一套“自动驾驶系统”,实时感知路况、预判风险、自动调整方向盘和油门。此外,它还会“学习”,每次运行的数据都会回传训练,变得越来越“聪明”。
不仅是高炉,宝钢股份母公司中国宝武集团正规划建设钢铁大模型能力图谱,将预测大模型、视觉大模型、科学计算大模型等AI能力,延伸到钢铁生产中的原料、炼铁、炼钢、轧钢、新材料研发等流程,覆盖连铸质量根因分析、热轧板型预测、钢材表面质检等上百个应用场景。
截至目前,宝钢股份已持续上线近300个AI应用场景,打造了5个AI标杆产线,不断深化冶金机理、专家经验与大模型技术的结合,形成钢铁智能化应用建设的有效实践。
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