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案例:华东某大型软包装企业VOCs治理项目
项目背景
华东地区某知名软包装生产企业,专业生产食品级复合膜、药品包装材料等产品,年产值超过5亿元。随着环保要求日益严格,该企业原有的简单排放方式已不符合当地环保标准,急需建设一套完整的废气处理系统。厂区拥有8台高速印刷机和6台复合机,生产过程中产生大量有机废气,周边居民多次投诉异味问题,环保部门将其列为重点整改对象。
废气成分及来源
该企业废气主要来源于印刷、复合和烘干工序。印刷工序使用醇酯类油墨和乙酸乙酯、异丙醇等溶剂,复合工序使用聚氨酯胶粘剂含有的乙酸乙酯、丁酮等溶剂。经检测,废气中主要污染物为:乙酸乙酯(浓度800-1200mg/m³)、异丙醇(300-500mg/m³)、丁酮(200-400mg/m³),总VOCs浓度在1500-2500mg/m³之间,废气总风量约为60000m³/h。
处理工艺流程
针对该企业废气特点,设计采用"预处理+沸石转轮浓缩+RTO焚烧"的组合工艺:
废气收集系统
:对各机台废气进行密闭收集,通过支管汇总到主管道,确保收集效率>90%
预处理系统
:采用三级过滤(初效+中效+高效)去除颗粒物,防止堵塞后续设备
沸石转轮浓缩
:将大风量低浓度废气浓缩为小风量高浓度废气(浓缩比10:1)
RTO蓄热焚烧
:在850℃高温下将有机物氧化分解为CO₂和H₂O,热回收效率≥95%
余热利用
:部分高温烟气用于烘干工序,降低能源消耗
系统配置在线监测设备,实时监控VOCs浓度、温度、压力等参数,确保稳定达标排放。
最终效果
项目投入运行后,经第三方检测机构连续72小时监测显示:
非甲烷总烃排放浓度<20mg/m³
乙酸乙酯排放浓度<10mg/m³
总去除效率≥98%
年减排VOCs约320吨
RTO系统热能回用每年节省天然气费用约80万元
该系统不仅完全满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和当地地标要求,还帮助企业通过了绿色工厂认证,获得了环保税减免优惠。
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