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案例:东北某特种皮草染色废水处理改造项目
项目背景
东北某特种皮草(主要为貂皮、狐皮)加工企业原有废水处理设施建于2010年,随着产品升级和产能扩大,原有系统已无法满足处理要求。尤其冬季低温(平均水温8-10℃)条件下处理效果明显下降。改造项目投资280万元,在保留部分原有设施基础上进行优化,设计处理能力200吨/日。
废水成分及来源
该企业废水特点:
季节性变化大:生产旺季(10月至次年2月)水量大、浓度高
水温低:冬季进水温度仅10-15℃
含特殊助剂:为保持毛皮柔软度,使用大量有机硅类整理剂
色度复杂:使用多种混合染料,色度难以去除
主要污染指标:COD 4000-6000mg/L、BOD5 800-1200mg/L、SS 300-500mg/L、色度400-600倍、总氮80-120mg/L。
处理工艺流程(改造后)
预处理系统改造
新增旋转格栅:栅隙2mm,去除细小毛屑
增设换热器:冬季将水温提升至15℃以上
强化混凝:改用复合铁铝混凝剂,配合新型有机高分子絮凝剂
生物处理系统升级
原接触氧化池改造为MBBR:投加30%悬浮填料,提高生物量
新增生物倍增工艺:高污泥浓度(8-10g/L)、长污泥龄(30-40d)
增设生物促生剂投加系统:改善低温条件下微生物活性
深度处理新增
催化臭氧氧化:采用TiO2/Al2O3催化剂,臭氧利用率提高30%
改性活性炭吸附:针对难降解有机硅化合物
紫外光催化:进一步降解残留有机物
智能控制系统
安装在线监测仪表(COD、pH、ORP、浊度等)
建立PLC自动控制系统,实现加药量、曝气量等自动调节
最终效果
改造后系统在冬季低温条件下仍保持稳定运行:
COD≤70mg/L(去除率≥98%)
色度≤25倍
SS≤20mg/L
总氮≤15mg/L
有机硅类物质≤0.5mg/L
能耗降低15%,药剂消耗减少20%,年运行费用节约约18万元。系统自动化程度提高,减少人工操作干预。
皮草染色废水处理关键技术总结
通过以上三个典型案例可以看出,皮草染色废水处理通常需要多种技术组合:
物理化学法
:格栅、调节、混凝沉淀等作为预处理必不可少
生物处理法
:需针对低可生化性特点,采用水解酸化等提高B/C比
高级氧化技术
:Fenton、臭氧等对难降解有机物和色度去除效果显著
深度处理技术
:MBR、反渗透等可满足高标准排放或回用要求
特殊污染物处理
:如重金属需单独预处理,有机硅类需专门吸附
在实际工程应用中,需根据废水特性、处理要求、投资运行成本等因素,选择合适的技术组合。同时应重视自动化控制和运行管理,确保系统长期稳定运行。随着环保要求提高和回用需求增加,皮草染色废水处理技术将向更高效、更节能、资源化方向发展。
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