11月14日清晨,哈尔滨南站轨道旁,中国铁路哈尔滨局集团公司哈尔滨南站综合车间钳工李洪民将Z型转动拉杆卡在防溜器锁闭孔,手腕轻摇1分钟,停车器便从制动位滑向缓解位。这根便携工具,改变了他们以往扛着40公斤设备抢修的窘境。
作为东北货运的“列车加工厂”,哈尔滨南站承担滨洲、滨北等5条干线的货物列车解体、编组任务,日均办理车辆约1.7万辆。防溜器是编组站的关键设备,通过物理制动+机械锁止,阻碍车轮转动及限制车辆位移,以此对停留车辆起到防溜作用,是编组站里停留车辆的“刹车器+定位器”,对作业安全至关重要。此前这个站防溜器故障维修需携带直流电源箱、发电机及转动拉杆三类工具,近40公斤重的维修设备让作业人员苦不堪言,不仅搬运费力,现场组装连接设备、接通电源、调试压力,整套流程至少耗时20分钟,遇上低温天气,设备衔接还容易出现故障,整个过程班组几人往往要折腾近1个小时,寒冬夜里,处理完故障,作业人员的手部早已冻僵。
常年工作在检修一线的综合车间减速顶维修工刘浩看在眼里,记在心里。那之后,刘浩一有空就蹲在防溜器旁琢磨:防溜器的转动拉杆其实只需要旋转特定圈数就能切换状态,能不能用更简单的工具代替大型组装设备?他下班后跑遍五金店寻找材料,将废弃钢管切割、折弯,反复调整角度攻克“发力难、易脱手”等问题,三次改进后终于造出适配防溜器的Z型转动拉杆。没有复杂结构,无需外接电源,仅靠机械杠杆原理,就让故障处置从“众人折腾1小时”变成“单人操作数分钟”,效率极大提升,还实现了“零成本”革新,彻底解决了传统工具笨重、维护成本高的痛点。
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图为刘浩正在向工友们演示工具使用
效率的提升,直接转化为编组作业的“加速度”。据统计,该工具投用近半月来,该站综合车间防溜器故障平均处置时长从30分钟压缩至10分钟内,更让大伙叫好的是成本账:原发电设备每套价值约6000元,每年还需要进行维护,而Z型转动拉杆成本几乎为0,且耐用易维护。
“就是想让大伙儿少费点劲、多省点时间,冬天少遭点罪。”面对好评,刘浩笑着说。目前,这把Z型转动拉杆已经在该站防溜器故障处置作业中投用,后续刘浩还计划为握柄加装保暖套,进一步优化冬季使用体验。(李淼 记者 石启立)
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