【来源:河北省国有资产监督管理委员会_国资动态】
冀中能源华药集团倍达分厂:高压水枪“冲”破瓶颈解难题
“高压水枪清洗滤布太高效了!不仅滤速大幅提升,还降低成本,解决了咱们的生产难题!”近日,冀中能源华药集团倍达分厂603车间生产例会上,板框过滤组长边永亮看着近几批次的生产记录,兴奋地分享高压水枪清洗工艺成效,满是突破瓶颈的喜悦。
板框过滤是青霉素亚砜生产的关键环节,其过滤效率直接影响车间整体进度。此前,车间一直用pH值14-15的氢氧化钠溶液在线循环清洗滤布,每两天或者每2~3批料就要清洗一次,每次清洗一次滤布需要4个小时左右才能继续生产。碱洗耗时费工又浪费原料,还因清洗不彻底导致滤速无法恢复至最初的过滤速度,难以满足连续生产需求。
随着车间产能提升,滤布清洗频率进一步增加,生产压力骤升,为改善现状,组长边永亮牵头召集车间工艺员、设备员召开专题会,大家集思广益,先将在线循环清洗频率提升至1批1洗,滤速却仍停留在3小时/批,效果甚微;随后,又尝试用洗衣机清洗,虽能将滤速提升至1小时/批,但清洗过程最快也要耗时1天,而且拆、洗、装过程极易损坏滤布——滤布单块成本超百元,长期使用会大幅增加成本,该方式只能搁置。
就在众人陷入僵局时,边永亮偶然想到离心岗位清洗使用的高压水枪,一个想法闯进了他的脑海。“高压水枪的压力能代替洗衣机的搅动,还不会绞坏滤布。”他立刻带着组员展开实验,效果出乎所有人的预料,高压水能够快速穿透滤布,冲洗杂质,而且清洗时不用将滤布从板框内部拆下来,1小时内就能完成滤布清洗工作。清洗效果较碱洗更加彻底,滤布过滤效果能恢复至1小时/批。经过一周调试,通过对比不同压力下滤布清洗程度与受损情况,车间最终确定0.5MPa水压、水枪口距滤布50cm的最佳清洗参数,成功平衡了清洗效果与滤布保护。此方法省时、省力、效果佳。
此次创新不仅破解瓶颈,保障生产进度,更成为603车间“小创新解决大问题”的生动缩影。未来,车间将继续围绕“提效、节能、降本”开展攻关工作,为分厂高质量发展注入动力。
(华药集团倍达分厂 牛思颖)
稿件来源:冀中能源集团官网
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