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案例:某化工厂综合含间二硝基苯废水处理工程
项目背景
华南地区某综合性化工企业生产多种精细化学品,废水成分复杂,含有间二硝基苯、硝基甲苯等多种硝基芳香化合物,废水总量约300吨/天。原有处理系统无法应对水质波动,2020年企业投资2000万元新建废水处理站。
废水成分及来源
废水主要来自三条生产线:染料中间体生产线(含间二硝基苯100-200mg/L)、医药中间体生产线(含多种取代硝基苯)和颜料生产线废水。混合废水特性:pH3-6,COD3000-6000mg/L,硝基苯类化合物总量150-300mg/L(其中间二硝基苯约占40%),SS200-500mg/L,色度2000-4000倍。
处理工艺流程
针对废水多组分、浓度中等但波动大的特点,采用"混凝气浮-树脂吸附-厌氧-好氧-活性炭过滤"组合工艺:
预处理系统
:废水经pH调节(至7-8)后加入复合混凝剂(PAC+PAM),进入气浮单元去除悬浮物和部分胶体有机物。COD去除率约20%,色度降低30%。
树脂吸附单元
:采用大孔吸附树脂(型号XDA-1)固定床吸附硝基苯类化合物,吸附容量约150mg/g树脂。饱和树脂用乙醇解吸再生,解吸液蒸馏回收有用物质。
厌氧处理单元
:吸附后废水进入UASB反应器,HRT24小时,温度控制35±2℃。厌氧系统采用逐步驯化策略,培养耐受硝基苯类化合物的厌氧菌群。
好氧处理单元
:两级接触氧化工艺,总HRT48小时,内置组合填料。第二级好氧池投加专性降解菌剂(含Comamonas和Sphingomonas等菌种)。
深度处理单元
:砂滤+活性炭过滤,活性炭定期热再生。
处理效果与运行参数
系统稳定运行后,出水COD<60mg/L,硝基苯类化合物总量<0.5mg/L,色度<30倍。树脂吸附单元对间二硝基苯的去除率>95%,年回收化学品价值约80万元。关键运行参数:气浮溶气压力0.3-0.4MPa,树脂空塔流速8-10BV/h,厌氧容积负荷4-6kgCOD/(m³·d),好氧池DO3-5mg/L。
间二硝基苯废水处理技术比较与选择建议
通过对上述三个典型案例的分析可以看出,间二硝基苯废水处理工艺选择需综合考虑废水浓度、组分复杂性、盐分含量、可生化性以及经济因素:
高浓度废水(>500mg/L)
:优先考虑资源回收与减量化技术组合,如案例二的"萃取-蒸馏-催化氧化"工艺,既能回收有价值产品,又能有效降解污染物。
中等浓度废水(100-500mg/L)
:可采用案例三的"树脂吸附-生物处理"组合工艺,投资和运行成本适中,处理效果稳定。
低浓度废水(<100mg/L)
:可参考案例一的"微电解-Fenton-生化"工艺,以氧化强化生化处理为主。
含盐量高废水
:应避免直接生化处理,优先采用物化方法如案例二的蒸馏浓缩或案例一的深度氧化。
水质波动大废水
:建议设置调节池和预处理单元,如案例三的混凝气浮工艺可有效缓冲负荷冲击。
运行经验表明,组合工艺通常比单一工艺更能有效处理间二硝基苯废水。在实际工程应用中,还需考虑企业的技术管理水平、投资预算和场地条件等因素,选择最适合的工艺路线。定期监测进出水水质、及时调整运行参数、做好污泥和浓缩液的处理处置,是确保系统长期稳定运行的关键。
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